Interested Article - Катастрофа Ил-18 в Ульяновске

В понедельник 26 декабря 1960 года близ Ульяновска при посадке потерпел катастрофу Ил-18А компании Аэрофлот , в результате чего погибли 17 человек.

Самолёт

Ил-18А с бортовым номером 75651 (заводской — 188000405, серийный — 004-05) был выпущен заводом ММЗ «Знамя Труда» 18 сентября 1958 года , а затем передан Главному управлению гражданского воздушного флота . 9 октября следующего года он поступил во Внуковский авиаотряд Московского территориального управления гражданского воздушного флота (Московское ТУ ГВФ), а 19 декабря 1960 года — в Школу высшей лётной подготовки ГВФ . Также в декабре 1960 года на самолёте были заменены двигатели с на АИ-20 . Всего на момент катастрофы авиалайнер имел 144 часа налёта и 178 посадок .

Предшествующие обстоятельства

Самолёт выполнял полёт, в котором отрабатывалась летная тренировка командиров экипажей — слушателей ШВЛП . В общей сложности экипаж состоял из 13 человек :

  • заместитель командира отряда М. И. Тарасов
  • командир эскадрильи И. С. Моткин
  • штурман Ш. А. Хасьянов
  • бортмеханик Ф. Н. Петришин
  • бортрадист А. Н. Фомин
  • КК -слушатели:
    • Г. В. Алексеев
    • А. Я. Ильин
    • А. Н. Урюпин
  • КК- экстерники :
    • В.И.Палий
    • А. С. Козлов
  • курсанты-диспетчеры:
    • Г. Ф. Великанов
    • И. С. Демихов
  • бортмеханик-слушатель А. П. Гордеев

В 12:17 МСК (13:17 местн. вр.) Ил-18 вылетел из ульяновского аэропорта Баратаевка , а в 12:53 приземлился в куйбышевском аэропорту Курумоч . Далее до 18:00 МСК были выполнены 10 учебных полётов. После этого в Курумоче на борт сели 4 служебных пассажира — бригада рабочих Воронежского авиазавода по ремонту самолетов и инженер по эксплуатации. В 18:00 МСК Ил-18 вылетел из аэропорта, совершил один тренировочный заход по кругу, а после набора высоты занял эшелон 3300 метров и направился к Баратаевке .

Катастрофа

Над Ульяновском ночное небо было затянуто слоисто-кучевыми облаками высотой 373 метра, в которых наблюдалось обледенение . Непосредственно пилотировали самолёт командир эскадрильи Моткин, сидящий в левом кресле, и заместитель командира отряда Тарасов, сидящий в правом кресле. В 18:22 экипаж связался с диспетчером посадки и доложил о подходе к аэропорту на высоте 3300 метров. В ответ диспетчер указал, что посадка будет осуществляться по курсу 204°, после чего дал разрешение снижаться до высоты 1000 метров с докладом о пролёте ДПРС . После того, как с самолёта прозвучал доклад о пролёте ДПРС, диспетчер дал разрешение снижаться до высоты 400 метров к началу второго разворота и дальнейший заход на посадку правой коробочкой. Выполнив четвёртый разворот, экипаж на высоте 350 метров вышел на визуальный полёт. Пройдя ДПРС на высоте 200 метров, экипаж доложил о пролёте и сообщил, что видит ВПП , в связи с чем запрашивает разрешение на посадку. Руководитель полётов разрешил выполнить посадку правее основной ВПП. Экипаж подтвердил получение информации и включил фары .

Следуя по посадочной глиссаде, на высоте 120—150 метров Ил-18 вдруг резко перешёл в пикирование, а затем в 19:42 местного времени (18:42 МСК) под углом 50—60° врезался в поле в 1240 метрах до БПРС , после чего полностью разрушился и частично сгорел. Все 17 человек на борту самолёта погибли .

Причины катастрофы

Эксперименты с Ил-18

Результаты опроса экипажей самолётов Ил-18 показали, что ранее такого ненормального поведения самолёта не было. Тогда 6 января 1961 года в аэропорту Внуково на Ил-18 борт СССР-75722 были проведены тренировочные заходы на посадку. Когда на высоте 150 метров экипаж полностью выпустил закрылки (40°), самолёт начал резко опускать нос, а приборная скорость упала до 230 км/ч. При этом появилась отрицательная перегрузка меньше единицы, из-за чего штурман и бортрадист даже отделились от сидений. Тогда командир дал команду убрать закрылки до угла 30° и увеличить режим двигателей до 80 %, сам он при этом выводил самолёт штурвалом . После потери 40 метров высоты Ил-18 вернулся в нормальное положение, а затем совершил посадку. При осмотре авиалайнера на земле были обнаружены признаки слабого обледенения. Тогда комиссия решила провести на этом же Ил-18 (борт 75722) лётные исследования .

17 января при полёте в условиях слабого обледенения с выключенной противообледенительной системой (ПОС) хвостового оперения при даче штурвала от себя, то есть на пикирование, при перегрузке в 0,3 g , самолёт показал неустойчивость по перегрузке, что выразилось в тенденции к дальнейшему увеличению отрицательной перегрузки при неизменном положении руля высоты. Причиной этого стал начинающийся срыв потока на нижней поверхности горизонтальных стабилизаторов . Если же отдачей штурвала от себя вводили самолёт в перегрузку 0,2g, то происходил уже полный срыв потока на нижней поверхности стабилизаторов, из-за чего самолёт терял продольную управляемость, перегрузка возрастала до −0,7g и начиналось неуправляемое пикирование, которое переходило в отвесное даже несмотря на уборку закрылков. После потери 500 метров высоты, экипаж сумел восстановить продольную управляемость авиалайнера, после чего начал выводить его из пике. Ил-18 вышел в горизонтальный полёт после суммарной потери высоты 1000 метров. Сразу после этого была включена ПОС, а дальнейший полёт проходил вне облаков. Через 20 минут самолёт совершил посадку. Несмотря на задействованную ПОС, при осмотре на земле на передней кромке стабилизатора было обнаружено сохранившееся значительное количество льда .

Выводы

  1. На режиме предпосадочного планирования с закрылками на 40° наличие на передней кромке стабилизатора даже слабого обледенения вызывает резкое ухудшение характеристик обтекания горизонтального оперения, приводящее к срыву потока. При отсутствии обледенения на указанных углах атаки обтекание сохраняется нормальным, без нарушения продольной устойчивости и управляемости.
  2. Преждевременный срыв потока зависит от размеров и формы льда на передней кромке. Поэтому при сильном обледенении срыв потока может произойти на обычном режиме полета с закрылками на 40°.
  3. Траектория движения в экспериментальном полете и при катастрофе Ил-18 № 75651 практически совпадают.
  4. При наличии обледенения от слабого до интенсивного с учетом недостаточной эффективности ПОС хвостового оперения можно считать несомненным наличие обледенения на передней кромке стабилизатора Ил-18 № 75651 в момент катастрофы.
  5. Материалы экспериментального полета Ил-18 № 75722 17.01.61 дают основание считать, что единственной причиной катастрофы является потеря управляемости после довыпуска закрылков на 40° в результате преждевременного срыва обтекания с нижней поверхности горизонтального оперения при нормальном пилотировании вследствие обледенения передней кромки стабилизатора. В сложившейся обстановке экипаж был лишен всякой возможности восстановить управляемость и предотвратить катастрофу.

Примечания

  1. . Russianplanes.net. Дата обращения: 28 апреля 2013. 2 мая 2013 года.
  2. . airdisaster.ru. Дата обращения: 28 апреля 2013. 22 января 2013 года.

См. также

Источник —

Same as Катастрофа Ил-18 в Ульяновске