Interested Article - Катастрофа Ан-24 под Мукачевом
- 2021-09-06
- 3
Катастрофа Ан-24 под Мукачевом — авиационная катастрофа пассажирского самолёта Ан-24Б Киевского объединённого авиаотряда ( Аэрофлот ), произошедшая в воскресенье 6 января 1974 года близ Мукачева , при этом погибли 24 человека.
Самолёт
Ан-24Б с бортовым номером CCCP-46357 (заводской — 07305807, серийный — 058-07) был выпущен Киевским авиационным заводом 23 января 1970 года . Авиалайнер передали Министерству гражданской авиации , которое ко 2 февраля направило его в Киевский объединённый авиаотряд (86-й лётный отряд) Украинского управления гражданской авиации. Общая наработка борта 46357 составляла 9280 лётных часов и 8083 цикла «взлёт—посадка» .
Экипаж
- Командир воздушного судна — Комиссаров Павел Дмитриевич
- Второй пилот — Евницкий Геннадий Васильевич
- Штурман — Грисюк Александр Петрович
- Бортмеханик — Боровков Виктор Павлович
- Стюардесса — Слепухина Зинаида Н.
- Сопровождающий милиционер — Лазарец Олег Васильевич
Катастрофа
Самолёт должен был выполнять внутренний пассажирский рейс Н-75 по маршруту Киев — Ивано-Франковск — Ужгород . Однако в тот день аэропорт Ужгород не мог принимать самолёты, так как поверхность его аэродрома находилась в неудовлетворительном техническом состоянии, поэтому самолёты садились в соседнем военном . Но и Мукачево оказался закрыт из-за плохих погодных условий, из-за чего рейсу Н-75 пришлось задержаться с вылетом в аэропорту Ивано-Франковск .
После улучшения погоды, по маршруту, согласно имеющемуся прогнозу, ожидалось большое количество слоисто-кучевых облаков с нижней границей 100—150 метров и с верхней 500—1000 метров, видимость 1000—1500 метров, дымка, в облаках обледенение . В 14:51 рейс Н-75 вылетел из Иваново-Франковска и после набора высоты в 14:57 занял эшелон 3000 метров, но в 15:04 диспетчер во Львове дал указание снизиться до эшелона 2400 метров в связи с воздушной обстановкой. В 15:09 с самолёта доложили пролёт промежуточного пункта маршрута Высокое на высоте 2400 метров, после чего экипаж переключился на связь с диспетчером аэродрома Мукачево и продолжил полёт со скоростью около 400 км/ч .
В районе 15:14, за 4 минуты до пролёта пункта Среднее , экипаж с вертикальной скоростью 7,5 м/с начал спускаться до высоты 2100 метров, после чего снизил скорость до 300 км/ч. Далее экипаж продолжил снижение до высоты 400 метров, вероятно предварительно при этом выпустив шасси. В процессе снижения Ан-24 вошёл в облачность, из которой вышел спустя 6 минут. Небо над Мукачево в это время было затянуто слоисто-кучевыми облаками высотой 120 метров, температура воздуха −1°С, стоял штиль и в воздухе висела дымка, а видимость составляла 1100 метров .
Диспетчер указал, что посадка будет осуществляться по магнитному курсу 22°, после чего, по его указанию, экипаж лёг на курс обратный посадочному, а в 11 километрах от ВПП начал выполнять третий разворот. Далее направляясь к четвёртому развороту со скоростью 310 км/ч пилоты выпустили закрылки в предпосадочное положение, после чего скорость за 50 секунд упала на 45 км/ч, поэтому при скорости 260 км/ч увеличили режим двигателей. Когда примерно в 15:24 самолёт выполнил четвёртый разворот и вышел на посадочный курс, режим работы двигателей был снижен, а закрылки выпущены полностью. Через 16 секунд скорость упала до 240 км/ч и экипаж вновь увеличил режим двигателей. Скорость сперва упала до 220 км/ч, а затем повысилась до 230 км/ч, поэтому режим двигателей снова был чуть снижен .
Самолёт был в 200 метрах над землёй, когда пилоты в попытке его выровнять сперва отклонили руль высоты вниз. Самолёт круто наклонился носом вниз, поэтому руль высоты был отклонён вверх, чтобы приподнять нос, но авиалайнер понёсся к земле входя в левый крен до 30°. Пилоты пытались выровнять машину, но в 15:25 падающий под углом 70° перевёрнутый Ан-24 в 100 метрах за ДПРМ оборвал провода на деревянных столбах, после чего врезался в грунтовую дорогу на поле, полностью разрушился и сгорел. Все 24 человека на его борту погибли .
Причины
После изучения данных полёта и обследовав обломки самолёта, техническая комиссия сделала вывод, что противообледенительная система не включалась.
Причина летного происшествия — потеря продольной управляемости на предпосадочной прямой вследствие возможного недостаточного запаса по углам атаки горизонтального оперения в посадочной конфигурации с закрылками, выпущенными на 38° при полете в условиях слабого обледенения.
Сопутствующие причины:
- Отсутствие предупреждающей информации экипажу о выходе стабилизатора на углы, близкие к критическим.
- Невключение или раннее выключение ПОС крыла и стабилизатора при наличии слабого обледенения (2-3 мм).
- Отсутствие надежной бортовой информации о наличии обледенения самолета.
—
Также в окончательном отчёте представителями Министерства авиапромышленности была записана следующая формулировка:
Потеря продольной устойчивости (клевок) при отклонении штурвала от себя перед пролетом ДПРМ, которая может быть объяснена срывом потока с нижней поверхности стабилизатора при наличии льда на передней кромке стабилизатора при закрылках, выпущенных на 38° и повышенном режиме работы двигателей 50кг/см². Обледенение произошло вследствие невключения экипажем ПОС крыла и оперения, чему способствовало отсутствие сообщения экипажу диспетчерской службой аэропорта прогнозируемого обледенения.
Примечания
- . Голос Карпат. Дата обращения: 3 октября 2018. 27 ноября 2018 года.
- Якубович Н. В. Неизвестный Антонов М.: Яуза ; Эксмо, 2009. — 384 с. — (Война и мы. Авиаконструкторы). — Тираж 5 000 экз. — ISBN 978-5-699-32738-6 стр. 35
- . russianplanes.net. Дата обращения: 31 марта 2015. 2 апреля 2015 года.
- ↑ airdisaster.ru. Дата обращения: 4 мая 2013. 22 января 2013 года.
Ссылки
- на Aviation Safety Network
- (англ.) . B3A Aircraft Accidents Archives. Дата обращения: 31 марта 2015. Архивировано из 2 апреля 2015 года.
- 2021-09-06
- 3